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餐廚垃圾汙廢水處理
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餐廚垃(lā)圾汙廢水處理「效率高」

    餐廚垃圾是城市生活垃圾中有機相的主要來源,餐廚垃圾以蛋(dàn)白質、澱粉類、食物纖維(wéi)類、動(dòng)物(wù)脂肪類等有機物質為主要(yào)成分,是能源(yuán)和肥料潛在的資源。餐廚垃圾含水率高(gāo)達75%~90%, 滲瀝液(yè)易(yì)通過滲透作用汙染地下水,產生出大腸杆菌等病原微生物,直接危害人體健(jiàn)康。另外,餐(cān)廚垃圾(jī)處理(lǐ)過程中也(yě)會產生大(dà)量的高濃度(dù)有機廢水,如果處理不當,將造成巨大的環境汙染和資源浪費。
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       餐廚垃圾是城市生活垃圾中有機相的主要來源,餐廚垃圾以蛋白質、澱粉類、食物(wù)纖維類、動物脂肪類等有(yǒu)機物質(zhì)為主要(yào)成分,是能(néng)源和肥料(liào)潛在的資源。餐廚垃圾含水率高達75%~90%, 滲瀝液(yè)易通過(guò)滲透作用汙染地下水,產生出大腸杆(gǎn)菌等(děng)病原微生物(wù),直接(jiē)危害人體健康。另外,餐(cān)廚垃圾處理過程中也會(huì)產生大量的高濃度有機廢水,如果處理不當,將(jiāng)造成巨大的環境汙(wū)染和資源浪費。
餐廚垃圾廢水處理
      一、餐廚(chú)垃圾汙廢水處理工藝流程
       根據工藝流程 ,餐廚垃圾廢水製沼氣及發電主要為以下三(sān)個步(bù)驟 。
       2.1厭氧(yǎng)發酵調試階段
       活性汙泥的培養及馴化對反應器的正常運行至關重要。本(běn)項目的接種汙泥取自寧波駱駝沼氣站(該沼氣站(zhàn)以豬糞為原料 )。
       (1)汙泥馴化初期(時間10天)。投入一定量的接種汙泥,再加(jiā)入稀釋(shì)後的廢水(COD Cr<10g·L-1)一(yī)起投入改進型升流(liú)式(shì)厭氧汙泥床反應(yīng)器(UASB)中 ,調節PH至中性,使汙泥恢複(fù)活性。
       (2)汙泥馴化中期(時間30天)。投入一定量的接種汙泥,餐廚垃圾廢水稀釋為50%(COD Cr40~80g·L-1),出水水質良(liáng)好。汙泥性質基本穩定,上清液澄清透明。這表明,活性汙泥(ní)開始馴化,適應餐廚垃圾廢水。
       (3)汙泥馴化後期(時間(jiān)20天)。餐廚垃圾廢水提高到進料 COD濃度80~120g·L-1,保持一個(gè)水力停留期。隨著餐廚垃圾廢水投加(jiā)量的增加,出水COD有所提高,但仍能(néng)保持較(jiào)高的COD去除率。較長時間穩定的去除率表明,汙泥已基本適應餐(cān)廚垃圾廢水的特(tè)性,活性汙泥馴化完(wán)成。
餐廚(chú)垃圾廢(fèi)水處(chù)理
       2.2厭氧發酵階段
       該工程采用2000m的改進型升流式厭氧汙泥床反應器進行厭氧發酵製沼氣,該反應器處理效率高,耐負荷能力強,出水水質相對較好,沼泥(ní)生成量小(xiǎo),具有防堵防爆的特點,其結構、運行操作維護(hù)管理相對(duì)簡單(dān),造(zào)價也相對較低。具有良好的沉澱性能和聚凝性(xìng)能的汙(wū)泥在下部形成汙(wū)泥層,運行一段時(shí)間後,出水懸浮物增加,需要按時排(pái)泥。
       該工(gōng)程設計為連續投料(liào)的(de)工業化生產工藝路(lù)線。厭(yàn)氧(yǎng)發酵啟動後 ,根據設計時預定的處理量,每天定量地加入新的(de)發酵原料(liào) ,同時排走相同數量的沼液, 使發酵過程連續進行下(xià)去。發酵裝(zhuāng)置在不發生意外或不檢修時,均不進行大出料。采用(yòng)這種發酵工藝 ,沼氣池內料液的數量和質量基本保(bǎo)持穩(wěn)定狀態(tài), 因此產氣量也很均(jun1)衡。該工藝(yì)要求有充足的發(fā)酵原料(liào)保證,因(yīn)為連續發酵(jiào),不致因大換料等原因而(ér)造成沼氣池利(lì)用率上(shàng)的浪費, 從而使原料消化能力(lì)和產氣能力大大提高。工程采用中溫發(fā)酵工藝產沼氣, 發酵(jiào)料液溫度維持在 (35 ±3)℃的範圍之間(jiān)。與高溫發酵相比,這種工藝消化速(sù)度稍慢一些,產氣率要低一些,但維持中溫發酵的能耗較少 , 沼(zhǎo)氣發酵能總體維持在(zài)一個較高的水平,產氣速度比較快,產氣量也比較均(jun1)衡,料液基本不結殼,可保證(zhèng)常年穩定運行(háng)。餐廚垃圾廢水進入(rù)調節池,調節濃度,使進料COD濃度保持在80~120g·L-1。餐廚垃圾(jī)經過處理後產生的廢(fèi)水溫度通(tōng)常(cháng)為(wéi) 40℃~50℃,在調節池進行適當冷(lěng)卻,使UASB內料液的溫度保持在(35±3)℃。廢水PH3.5~4.0。調節後(hòu)的餐廚(chú)垃圾廢水從反應器底部(bù)通過環式進料(liào)與厭氧汙泥進行混合接觸,進料速率和進(jìn)料量通(tōng)過進料泵調節。所產沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡(pào)在上升過程中,不斷合並, 逐漸形成較大的氣(qì)泡,對料(liào)液具有攪拌作用。同時厭(yàn)氧發酵後的沼(zhǎo)液從溢流口排出,進入沉降罐(guàn),經過沉(chén)降後上清液進入水(shuǐ)處理係統。
餐廚垃圾(jī)廢水處理
       2.3沼氣利用階段
       生成(chéng)的沼氣通過汽水分離器去除水蒸氣, 然(rán)後以低流速進入氧化(huà)鐵脫(tuō)硫罐, 。脫硫罐結構簡單 ,使用方便。工作過程中(zhōng)無需(xū)人員值守, 定期(qī)更換氧化(huà)鐵填料,一用一備, 交替運行。通過脫硫淨化後的沼氣從脫硫罐另一端排出(chū)進入儲氣櫃 ,由儲氣櫃(guì)進入沼氣發電(diàn)機組 ,實現供氣和用氣的平衡。工(gōng)程配備 500 kW發電機2台。沼氣經過管道輸(shū)送至發電機機組,再經過冷卻脫硫(liú)脫(tuō)水、過濾淨化等處理後,進入(rù)發電機發電。
       2.4三廢處理 
       厭氧發酵後的(de)沼液經深化處理 , 采用多級 A/O工藝 +OF膜分離係統, 即膜(mó)生化反應器 (MBR)工藝進行脫(tuō)氮除磷, 有效降解 COD Cr 達一級標準後排放, 排放達到《汙水綜合排放標準 》(GB8978-1996)中(zhōng)一級標準要求:pH6~9,SS≤70mg·L-1,CODCr≤100mg·L-1, BOD5≤20mg·L-1;廢氣排(pái)放達到標準 (GB16297 -1996);沼渣經壓濾機幹化處理作為有機肥。
 餐廚垃圾廢水處理

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